空化清洗機在熱電廠灰場回水管線的清洗效果和效益分析介紹
時間:2015-07-17 15:44:52作者:LeeZhou來源:德高潔清潔設備分享到:QQ空間新浪微博騰訊微博人人網微信
大慶石化公司熱電廠現(xiàn)有6臺410 t/h燃燒鍋爐和8臺汽輪發(fā)電機。除灰系統(tǒng)是由水膜除塵、電除塵器和布袋除塵器、水力沖灰系統(tǒng)、沖灰水回收系統(tǒng)組成。鍋爐水力除灰系統(tǒng)采用閉式循環(huán),并連續(xù)不斷地補入化學中和池排水、水氣廠脫鹽水中和池排水、生活污水和循環(huán)水排污水;宜厥障到y(tǒng)安裝有5臺回水泵和2條規(guī)格為Φ406 mm的回收管道,其中1條是2001年加裝的;厥毡糜2臺運行,3臺備用;厥账艿廊L約3.5 km,其中1條由鑄鐵插接、碳鋼板卷制焊接而成,全部直埋于地下防凍層以下。而2001年新安裝的回水管線為內防腐噴塑管管道,安裝環(huán)境比較復雜,越過多處障礙,包括公路、鐵路、民居、廠房等;宜厥账畃H值在8~11之間,水中鈣、鎂碳酸鹽類物質逐漸從水中析出以垢的形式沉積在管道、閥門、泵葉輪等回收水系統(tǒng)中。
該廠灰場回水系統(tǒng)因運行時間長和水質等原因,2條回水管線、回水泵及附屬設備結垢嚴重,管壁內結垢最厚處可達10 cm。進入2010年冬季生產以來,灰場泵房回水泵有出力不足、運行時達不到額定電流的現(xiàn)象時有發(fā)生。我們通過對1#回水泵的解體檢查,發(fā)現(xiàn)泵體內表面及部件上均勻結垢,垢厚度達5~6 mm,除垢后1#回水泵運行了4 d,停泵檢查后發(fā)現(xiàn)又生成了厚度達1 mm的垢,說明回水泵內結垢的速度較快。目前已嚴重影響回水泵的負荷,回水已無法保證鍋爐除塵、沖洗的要求,需補充大量的新鮮工業(yè)水。之前我們介紹了《空化清洗機在熱電廠灰場回水管線清洗中的應用》,下面主要介紹空化清洗機在熱電廠灰場回水管線的清洗效果和效益分析。
一、空化清洗機在熱電廠灰場回水管線的清洗效果
我們首先對灰場回水泵房的水泵、回水管道等設備進行了清洗。其次在2條規(guī)格為Φ406 mm管道內,放置了空化清洗噴頭,啟動回水泵用一定壓力和流量的回水推動清洗噴頭,通過數字定位儀觀測清洗噴頭的行程。如清洗噴頭遇阻不能前進,則通過數字定位儀跟蹤確定清洗噴頭的具體位置并清除結垢。
1、清洗后經檢查,2條規(guī)格為Φ406 mm管道內10 cm厚的垢層基本被空化射流除掉,存留垢層僅為1 mm,除垢率達98%以上,且對管道無損傷,清洗效果非常理想。
2、對灰場回水系統(tǒng)中的兩條回水管線及附屬設備實施清洗后,我們使用便攜式超聲波流量計對兩條灰場回水管線進行回水量測量,測量結果達到預期清洗效果,滿足了熱電廠需求。
二、空化清洗機在熱電廠灰場回水管線的效益分析
1、灰場回水管線清洗完成后,鍋爐灰場回水清水池冬季補工業(yè)水均量大幅度降低,由原來的為200 t/h下降為50 t/h,冬季按4個月計算,則節(jié)約工業(yè)水量為439.2 kt/a。
2、清洗前,熱電廠鍋爐灰場冬季運行3臺回水泵,清洗后灰場運行2臺回水泵,每臺泵功率為150 kW,則節(jié)電為54.75萬kW/a。
3、因灰場回水垢量較大,如果采用化學清洗,清洗時鹽酸消耗量大。經測算,回水管線結垢量為550~600 t之間;瘜W清洗需31%鹽酸1480~1700 t,高效緩蝕劑投加量在10~15 t之間。另外還需加入施工費、材料費等;覉鰞蓷l回水管線如采用化學清洗約需二百余萬元。
如果采用空化清洗機則需投資一百余萬元,與化學清洗相比,節(jié)約費用一百余萬元。另外再算上節(jié)省下來的水費和電費,平均每年可節(jié)省約三百萬元。由此可見,空化清洗機是有效的、環(huán)保的、安全的、經濟的熱電廠灰場回水管線除垢設備,值得在同類設備中推廣應用。
該廠灰場回水系統(tǒng)因運行時間長和水質等原因,2條回水管線、回水泵及附屬設備結垢嚴重,管壁內結垢最厚處可達10 cm。進入2010年冬季生產以來,灰場泵房回水泵有出力不足、運行時達不到額定電流的現(xiàn)象時有發(fā)生。我們通過對1#回水泵的解體檢查,發(fā)現(xiàn)泵體內表面及部件上均勻結垢,垢厚度達5~6 mm,除垢后1#回水泵運行了4 d,停泵檢查后發(fā)現(xiàn)又生成了厚度達1 mm的垢,說明回水泵內結垢的速度較快。目前已嚴重影響回水泵的負荷,回水已無法保證鍋爐除塵、沖洗的要求,需補充大量的新鮮工業(yè)水。之前我們介紹了《空化清洗機在熱電廠灰場回水管線清洗中的應用》,下面主要介紹空化清洗機在熱電廠灰場回水管線的清洗效果和效益分析。
一、空化清洗機在熱電廠灰場回水管線的清洗效果
我們首先對灰場回水泵房的水泵、回水管道等設備進行了清洗。其次在2條規(guī)格為Φ406 mm管道內,放置了空化清洗噴頭,啟動回水泵用一定壓力和流量的回水推動清洗噴頭,通過數字定位儀觀測清洗噴頭的行程。如清洗噴頭遇阻不能前進,則通過數字定位儀跟蹤確定清洗噴頭的具體位置并清除結垢。
1、清洗后經檢查,2條規(guī)格為Φ406 mm管道內10 cm厚的垢層基本被空化射流除掉,存留垢層僅為1 mm,除垢率達98%以上,且對管道無損傷,清洗效果非常理想。
2、對灰場回水系統(tǒng)中的兩條回水管線及附屬設備實施清洗后,我們使用便攜式超聲波流量計對兩條灰場回水管線進行回水量測量,測量結果達到預期清洗效果,滿足了熱電廠需求。
二、空化清洗機在熱電廠灰場回水管線的效益分析
1、灰場回水管線清洗完成后,鍋爐灰場回水清水池冬季補工業(yè)水均量大幅度降低,由原來的為200 t/h下降為50 t/h,冬季按4個月計算,則節(jié)約工業(yè)水量為439.2 kt/a。
2、清洗前,熱電廠鍋爐灰場冬季運行3臺回水泵,清洗后灰場運行2臺回水泵,每臺泵功率為150 kW,則節(jié)電為54.75萬kW/a。
3、因灰場回水垢量較大,如果采用化學清洗,清洗時鹽酸消耗量大。經測算,回水管線結垢量為550~600 t之間;瘜W清洗需31%鹽酸1480~1700 t,高效緩蝕劑投加量在10~15 t之間。另外還需加入施工費、材料費等;覉鰞蓷l回水管線如采用化學清洗約需二百余萬元。
如果采用空化清洗機則需投資一百余萬元,與化學清洗相比,節(jié)約費用一百余萬元。另外再算上節(jié)省下來的水費和電費,平均每年可節(jié)省約三百萬元。由此可見,空化清洗機是有效的、環(huán)保的、安全的、經濟的熱電廠灰場回水管線除垢設備,值得在同類設備中推廣應用。
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